Feijiu网:告诉你为什么这个纸板边压就是不达标

早些年,上海某工厂为了做三星电子的纸箱,工厂打样打了半年都没有办法做出来,主要问题是纸板边压总是不达标 。为了改善纸板边压不达标,工厂不惜代价更换瓦楞棍,并提高了瓦楞的楞率,用纸量也大幅增加了 , 就这样还是不达标 。经过改进,仍然使用原来的瓦楞棍,纸板达标而且还非常稳定,生产车速也提高了80%,那这是为什么呢?
产品描述:单B瓦
面纸和里纸:玖龙
瓦纸:理文
瓦楞机:国产2.2米
生产产品时瓦线生产车速只有80米/分
问题描述:瓦线不能开快 , 开快粘合会出现不良,纸板边压不达标
现况
检测了原纸的物理指标,纸的指标是符合纸箱边压需求的压力值,从现场看纸的包覆角度也是合理的,单瓦进纸和出纸温度在合理范围 。再观察糊机,发现糊机上糊量比较大,从操作人员那里了解到,他们反映上糊量小了,就粘合不好,所以就进行糊的检验 。检查结果:糊的粘度在50秒 , 而且糊化温度63度,相对都偏高,热板温度只有130度 。从现场检查,问题就暴露出来了:
1、糊机上糊量大
2、糊制作的不合理
3、热板温度不足
改善
1、重新调试浆糊配方 , 把糊化温度做到56度 , 糊机和单瓦机糊的粘度调低,糊机粘度控制在28秒,单瓦机粘度控制在22秒;
2、糊机降低上糊量;
3、检查热板冷凝水回收系统,发现热板水排不出去 , 进行检修,提高热板温度倒165度 。
经过调整,瓦线车速提高到150米/分 , 生产出来的纸板重新检查其物理指标,已经达标 。
【Feijiu网:告诉你为什么这个纸板边压就是不达标】这个事件中问题主要出在糊的控制和热板的温度上 , 首先因为糊粘度太高,再用糊机上糊量过大,导致纸板变软造成边压不达标,而后是糊化温度高,热板温度过低,这样粘合就不好,所以造成操作人员加大上糊量,降低车速来保证纸板的粘合 , 而忽略了会影响纸板的边压 。
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